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提高龍門鏜銑床橫粱導軌直線度的方法研究

2017年01月12日 09:44點擊:577作者:默認來源:>>進入該公司展臺

  【中國機床商務網(wǎng) 操作維修】橫梁導軌是龍門鏜銑床重要的支撐部件,其直線度精度直接影響工件的加工精度。針對龍門鏜銑床長時間運行后橫梁導軌直線度精度降低的問題,依托有限元技術。從橫梁結構和現(xiàn)場裝配工藝兩個角度提出解決方案。從橫梁結構上改進來提高抗彎剛度,從工藝上調(diào)整立柱的地腳螺栓處墊鐵。通過橫梁導軌變形量試驗,結構和工藝都改進后的橫梁導軌直線度提高超過50%,說明改進方法對提高橫梁導軌直線度有明顯作用。
 
  關鍵詞:龍門銑鏜床;有限元分析;直線度;結構改進;墊鐵
 
  龍門鏜銑床具有高精度特性,在加工結構復雜的模具、板盤、箱體及凸輪等各類工件中發(fā)揮著重大作用。但是當其重要支撐部件橫梁導軌的直線度誤差超過設計精度時,就會使得零件的輪廓誤差和位置誤差都超差,大大降低加工工件的質量,因此需要對提高橫梁導軌直線度精度的方法展開研究。從現(xiàn)有文獻來看,韓麗娟等對某型數(shù)控車床的導軌直線度及其測量過程進行了研究,并編寫了直線度誤差測量程序,但沒有從結構和工藝角度對提高橫梁直線度的方案進行討論;寧延平舊。等對國內(nèi)外高精度直線度的各種測量方案進行了詳細的對比分析,但未針對龍門鏜銑床的橫梁導軌直線度進行研究。現(xiàn)有報道多見對直線度測量及數(shù)據(jù)處理的內(nèi)容,未見對大型龍門銑床的橫梁導軌直線度提高方法的探討。
 
  龍門鏜銑床裝配過程中容易出現(xiàn)工藝不當?shù)膯栴},隨著使用時間的增長,其主要支撐部件如橫梁由于磨損、自身重力變形、撞擊變形等因素會使得導軌的直線度精度降低日J。要保證工件的加工精度就必須保證橫梁導軌的直線度精度。針對長時間運行后機床橫梁導軌直線度精度降低的問題,本文從橫梁導軌的結構和現(xiàn)場裝配工藝兩個方面進行研究。利用有限元分析技術,分別改進橫梁結構和裝配工藝來提高橫梁直線度精度:一在結構上提高橫梁的抗彎剛度;二是調(diào)整靠近橫梁導軌側的立柱上地腳螺栓處墊鐵。zui后將改進結構和工藝后的橫梁導軌有限元仿真結果和現(xiàn)場試驗測試結果對比分析,提高直線度都達到了50%以上,證明改進方案是正確的。
 
  1.有限元建模
 
  國產(chǎn)的某型龍門鏜銑床由床身、立柱、橫梁、主軸箱、工作臺等部件組成,如圖1所示。由于龍門鏜銑床幾何結構復雜,在建立有限元模型時,忽略掉所有細微復雜的幾何因素,只考慮起主導作用的因素來建立整機的簡化模型。4。j。采用Pro/E軟件先將各部件建立三維實體模型并裝配得到整機模型,導人ANSYS的Work—bench應用平臺,設置機床的材料屬性∞。o。其中立柱的材料為HT250,楊氏模量為1.2 X 105 MPa,密度為7 210 kg/m3,泊松比0.22;橫梁等其他大件用Q23,楊氏模量為2.1 X 105 MPa,密度為7 860 kg/m3,泊松比0.3。在結合面處將節(jié)點自由度*耦合舊J,將床身、立柱、橫梁、連接梁和主軸箱等部件裝配,得到龍門鏜銑床整機的有限元模型。進行網(wǎng)格劃分時,采用SOLID 45單元對實體進行網(wǎng)格劃分,共有338 390個節(jié)點,142 169個單元,見圖2。
 
  2.改進橫梁導軌結構
 
  為提高橫梁導軌直線度,需要從結構上改變。其結構可以在內(nèi)部改進,考慮到現(xiàn)有龍門鏜銑床橫梁結構已經(jīng)成型,因此在橫梁外部進行改進。根據(jù)文獻[9]可知,橫梁在y向的抗彎剛度較低。由于其剛度是連續(xù)變化的,而橫梁中間沒有支撐點,其柔度較大。為增加其y軸的抗彎剛度,考慮到需要在原有橫梁的基礎上進行結構改進,提出一種結構改進方案如圖3。為避免主軸箱的加工行程受限,將矩形結構增加在原有橫梁上方來提高其在垂直面和水平面的剛度。對改進結構后的橫梁裝配體在重力作用下的變形進行有限元分析,得到結構改變后的主軸頭沿z向位移量見表1和圖4a,沿X向位移量見表2和圖4b。
 
  圖4原始和改進后結構兩種情況下主軸頭沿z向和坰位移的變化量
 
  表1 結構改變前后主軸頭z向位移的變化
 
  表2結構改變前后X向位移的變化
 
  從表1、2的數(shù)據(jù)和圖4發(fā)現(xiàn):(1)原始結構主軸頭沿z、x方向的位移變化值相對較大,其差值也相對較大,分別為:39.1—25.8=13.3斗m,14.5—5.5=9Ixm;(2)改進后的結構主軸頭沿z、x方向的位移變化值相對較小,其差值也相對較小,分別為:33.5—26.1=7.4 Ixm,9.8—4.5=5.3 txm;(3)改進的結構能使y軸橫梁在眩平面和XY平面內(nèi)直線度變好,都提高了近50%。
 
  3.改進裝配工藝
 
  現(xiàn)場裝配工藝按照先部裝,再總裝的原則,先對橫梁進行部裝后,將橫梁與立柱進行裝配。在安裝調(diào)整好之后,對裝配工藝進行改進:通過調(diào)整立柱的地腳螺栓處可調(diào)墊鐵(靠近橫梁的導軌側),使其稍微調(diào)高一些,要根據(jù)有限元模型中橫梁及其主軸箱的重力來確定“調(diào)高”的這個量。這種做法可以改善滑鞍、主軸箱傾覆力矩對橫梁導軌直線度的影響,但主軸頭的位置可能會發(fā)生相對較大的位移,這樣會產(chǎn)生應力(主要是床身與立柱的連接螺栓處),對機床精度保持性可能產(chǎn)生影響。把調(diào)整墊鐵沿z方向調(diào)高0.03 mm的位移,再根據(jù)有限元分析計算主軸頭上在XY平面內(nèi)沿x向的位移的變化值,得出變化值的系列值。得到表3和圖5。在變化的系列值找出zui大值和zui小值的差值,即對直線度的影響。
 
  表3主軸頭上某固定點沿z向的位置變化值
 
  圖5兩種情況下主軸頭沿x方向位移的變化量
 
  從表3的數(shù)據(jù)及圖5發(fā)現(xiàn):(1)原始結構主軸頭沿x方向的位移變化值比較小,但是其差值相對較大,其大小為:14.5—6.9=7.6斗m;(2)地腳螺栓處墊鐵調(diào)整后主軸頭沿x方向的位移變化值比較大,但是其差值相對較小,其大小為:51.2—47.2=4斗m;(3)調(diào)整靠近滑鞍側地腳螺栓處墊鐵能使橫梁導軌直線度變好,提高了近50%。
 
  4.試驗驗證
 
  為檢驗結構和工藝改進后橫梁導軌直線度的變化,考慮到橫梁在Z向的變形量較大,因此進行了主要體現(xiàn)其z向位移變化的橫梁導軌變形量測量實驗,測量現(xiàn)場如圖6。橫梁在x向的位移可采用自準直儀法進行測量Ll 0|,文中不加詳述。將改進方案后的有限元仿真結果與試驗結果進行對比分析。通過對比改進方案前后主軸頭沿z向位移量,得到橫梁導軌的直線度數(shù)值。按照實際裝配情況將橫梁置于立柱上,以工作臺水平為基準,將千分表放置于滑枕下,以橫梁右端為起始點,得到方案改變前后主軸頭z向位移變化¨¨如圖7。由圖7發(fā)現(xiàn):(1)試驗測量結果和有限元仿真結果吻合度較好,有限元仿真結果的位移差值(3.8斗m)比測量結果(2.6斗m)大;(2)測量結果中原始結構主軸頭沿z方向的位移變化值相對較大,其大小為:14.5—6.5=8(斗m);(3)方案改進后主軸頭沿z方向的位移比較大,但是其差值相對較小,其大小為:51.1—48.5=2.6(斗m);(3)方案改進后,有限元仿真結果和試驗測量結果顯示分別提高橫梁導軌直線度53%和67%。
 
  5.結語
 
  橫梁導軌直線度精度對加工件質量有著重大影響。對國產(chǎn)某型龍門鏜銑床進行實體建模和有限元網(wǎng)格劃分后,對橫梁導軌結構和裝配工藝分別進行改進后得到兩組仿真結果。結合橫梁導軌變形量測量試驗和總體方案改進后的仿真數(shù)據(jù),得到如下結論:
 
  (1)單獨將橫梁導軌外部結構進行改進后能使橫梁在XY和泫平面內(nèi)直線度都提高近50%。
 
  (2)通過調(diào)整靠近滑鞍側的地腳螺栓處墊鐵可以改善滑鞍、主軸箱傾覆力矩對橫梁導軌直線度的影響,但主軸頭的位置發(fā)生了相對較大的位移。但仍能使橫梁導軌直線度提高近50%。
 
  (3)結構和工藝都改進后的方案有限元仿真結果與試驗得到的數(shù)據(jù)吻合度好,對橫梁導軌直線度分別提高53%和67%。說明了改進方案的正確性和有效性。
 
  (4)在改進橫梁導軌直線度的兩種方法中,在保證機床整體剛度的前提下,可以優(yōu)先考慮調(diào)節(jié)地腳螺栓處墊鐵的方案,但是調(diào)整地腳螺栓處墊鐵方法的通用性需要進一步探討。
 
(原標題:提高龍門鏜銑床橫粱導軌直線度的方法研究)

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